沿海發(fā)電廠膠球清洗,凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)收球率問題實驗分析
膠球清洗系統(tǒng)是目前比較理想的在線凝汽器膠球清洗裝置,國外有比較成熟的使用經(jīng)驗,國內(nèi)對其的使用暫時處于定性階段,對凝汽器換熱效率的定量分析還不夠多。通過實際膠球投運和收球?qū)嶒,統(tǒng)計不同時間段內(nèi)、不同運行條件下的收球率,檢驗膠球清洗裝置各部件運行功能和膠球清洗系統(tǒng)穩(wěn)定收球率與綜合收球率指標,對凝結(jié)器膠球系統(tǒng)收球率進行分析具有一定實用意義。凝汽器在凝汽式汽輪發(fā)電機組的熱力循環(huán)中有著重要作用,其換熱效率直接關(guān)系到凝汽器端差及機組真空。當循環(huán)海水通過凝汽器鈦管時,會產(chǎn)生雜質(zhì)并且結(jié)垢,隨著污垢厚度的增加,凝汽器的換熱熱阻逐漸增大,嚴重時甚至會在鈦管內(nèi)附著生長海生物,堵塞鈦管,導致凝汽量減少,端差增大,終導致汽輪發(fā)電機組效率下降。因此,必須定期清洗凝汽器冷卻水管路,對維持膠球清洗系統(tǒng)較高的收球率對保持凝汽器換熱管路的清潔、提高凝汽器的換熱效率,甚至提高整個機組的熱效率,有著重要影響。某廠凝汽器參數(shù)見表1。
表1凝汽器參數(shù)
序號 |
名稱 |
參數(shù)規(guī)格 |
1 |
裝機容量 |
3×350MW |
2 |
循環(huán)水冷卻方式 |
海水直流開式循環(huán) |
3 |
冷卻水水質(zhì)(氯離子含量) |
>1700mg/L |
4 |
冷凝管材料 |
鈦管 |
5 |
冷凝管外徑規(guī)格 |
25mm(壁厚0.5mm) |
6 |
冷凝管有效長度 |
10500mm |
7 |
冷凝管數(shù)量 |
13368根(單側(cè)6684根) |
8 |
凝汽器冷卻面積 |
11020m2 |
9 |
設(shè)計冷卻水流量 |
6617.5kg/s |
10 |
設(shè)計冷卻水流速 |
2.2m/s |
11 |
設(shè)計冷卻水進口溫度 |
27.17℃ |
12 |
冷卻水實際出口溫度 |
32~38℃ |
膠球清洗系統(tǒng)簡介
膠球清洗凝汽器冷卻水管是近20年來發(fā)展起來的新技術(shù),它利用特制的裝置將海綿球輸入凝汽器冷卻水入口管,通過凝汽器膠球在線清洗裝置,確保凝結(jié)器內(nèi)部管束表面的清潔度,達到清掃冷卻水管的目的。
以南方某沿海燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠為例,該電廠位于深圳市某海岸,海域水質(zhì)狀況近年來達到國家一類、二類水質(zhì),電廠機組冷卻水取自海水。膠球清洗系統(tǒng)設(shè)計清洗流程如圖1所示。
圖1膠球清洗系統(tǒng)設(shè)計清洗流程
清洗方法:將海綿球裝入裝球室,隨冷卻水流經(jīng)凝汽器水室進入冷卻水管內(nèi),再經(jīng)過達到清洗的目的。
收球率的定義滿足系統(tǒng)布置、設(shè)備安裝及運行條件,在正常投球量下,膠球清洗系統(tǒng)正常運行30min,收球15min,收回的膠球數(shù)與投入運行的膠球數(shù)的百分比。根據(jù)電力行業(yè)的相關(guān)標準要求:膠球清洗系統(tǒng)滿足設(shè)備運行條件下,收球率超過90%為合格,達到94%為良好,達到97%為優(yōu)秀;系統(tǒng)按規(guī)定要求運行,且收球率達到合格及以上時,能經(jīng)常保持冷卻管內(nèi)清潔,減輕管壁腐蝕,并能明顯減緩冷卻管中結(jié)硬垢的速度。而根據(jù)機械設(shè)備制造行業(yè)的相關(guān)標準要求:當循環(huán)水一次濾網(wǎng)凈水效果良好,凝汽器水室中死角已消除,凝汽器系統(tǒng)處于正常狀態(tài)時,在設(shè)計的運行條件下,額定功率不大于50MW的機組的膠球清洗裝置的收球率應(yīng)達到90%,額定功率50MW以上機組的膠球清洗裝置的收球率應(yīng)達到95%[5]。可見,無論按哪種標準規(guī)定,皆要求發(fā)電廠的膠球清洗系統(tǒng)收球率至少≥90%。
膠球清洗系統(tǒng)收球率現(xiàn)狀
該電廠在年度技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容中發(fā)現(xiàn),凝汽器膠球清洗系統(tǒng)收球率偏低,因此要求深入分析原因并提高收球率至設(shè)計值。而通過調(diào)研半島另一側(cè)海域的同類型機組的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠,反饋意見均為收球率不能滿足設(shè)計要求。調(diào)研位于深圳西邊珠江出?诤S虻耐愋腿細-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠和內(nèi)地一家采用淡水循環(huán)冷卻的燃煤機組,反饋意見為通過更換收球設(shè)備廠家后,整體收球率變化不大,但有時綜合收球率會接近甚至大于100%。表2實驗過程及結(jié)果
統(tǒng)計 A側(cè) B側(cè) 運行收球 機組
試驗時間 順序 |
投球數(shù)量/個 |
收球數(shù)量/個 |
收球率/% |
投球數(shù)量/個 |
收球數(shù)量/個 |
收球率/% |
時間 |
時間 |
負荷/MW |
一次7月31日 |
500 |
200 |
40 |
500 |
231 |
46.2 |
30min |
15min |
320 |
二次7月31日三次8月1日四次8月2日400
(累計投入700)317(系統(tǒng)留存700)317 45.29 348 49.71 352 63.77431(累計投入700)314(系統(tǒng)留存700)250314 44.86 50min 40min 350夜間 356 50.86 6h 11.5h
機組停運342 342 4h 18.5h 350附近核電基地因為大亞灣海域海水水質(zhì)較為干凈,所有機組只安裝有二次濾網(wǎng),未安裝收球系統(tǒng)設(shè)備,認為通過24h連續(xù)加藥方式和機組每次檢修期間清洗鈦管內(nèi)壁,膠球在線清洗無實際意義,因此不存在收球率問題。
膠球在線清洗收球?qū)嶒?/span>
膠球在線清洗實驗條件
為確保實驗數(shù)據(jù)的客觀真實性和滿足設(shè)備制造廠家的要求,實驗期間除手動操作需要外,膠球清洗系統(tǒng)按設(shè)備說明要求保持24h自動模式下連續(xù)運行。機組大修期間已檢查確認系統(tǒng)管路通常,收球網(wǎng)動作順暢,網(wǎng)板格柵間距7mm,無遺留雜物。單側(cè)膠球投入量按凝汽器單流程換熱管數(shù)量的7%~13%執(zhí)行,本次試驗單側(cè)獨立加注膠球,保證技術(shù)設(shè)計上滿足1h內(nèi)有12個膠球平均通過每根鈦管。試驗膠球選用日常使用的膠球即26-P-150-3,其中:26為膠球直徑,P150為材料(標準棕色磨料球),3為硬度(中等彈性),滿足膠球直徑大于凝汽器鈦管1~2mm的要求(圖2)。膠球投運前進行泡水試驗,再對比前后尺寸(圖3)。選定大修結(jié)束后投運的2#機組膠球清洗系統(tǒng),A、B側(cè)同時進行試驗。檢修部與運行部密切協(xié)作完成。
實驗過程及結(jié)果
膠球在線清洗實驗過程及結(jié)果見表2。其中,標準規(guī)定正常投球量:指投入運行的膠球數(shù)量是凝汽器單側(cè)單流程冷卻管根數(shù)的7%~13%;投球率:500/6684=7.5%,700/6684=10.45%。試驗期間發(fā)現(xiàn),機組運行時3臺凝汽器A、B側(cè)入口進水管壓力在0.05~0.06MPa,回水管為0MPa,說明位于回水母管壓力檢測裝置下游的收球網(wǎng)壓差取樣裝置在機組正常投運時壓差的波動極小,不存在緊急反洗的可能性。并且實驗期間觀察,收球網(wǎng)并無打開反洗動作,因此可以排除系統(tǒng)丟失膠球的條件。急反洗次數(shù)更少(海域水質(zhì)達到國家海洋一類水質(zhì)標準,海水中污物、雜物等固體懸浮物較少,大型雜物已被旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)、二次濾網(wǎng)過濾掉,極少。
圖2實驗用球尺寸檢測
圖3膠球投用前泡水試驗
隨著收球時間的延長,收球率逐步提高。在行業(yè)標準規(guī)定的收球時間15min內(nèi)收球率高于40%,不合格,但是延長收球時間后膠球回收率(綜合收球率)≥90%。收球設(shè)備無缺陷,實際運行過程中正常反洗次數(shù)較少、緊有雜物導致收球網(wǎng)處于反洗狀態(tài),試驗6d期間未發(fā)現(xiàn)一次反洗模式),因此可以排出系統(tǒng)漏球、跑球的可能性缺陷。如果運行過程中連續(xù)投球,再延長收球時間,綜合收球率會接近甚至大于100%,主要原因是由于設(shè)備自身結(jié)構(gòu)而導致凝汽器內(nèi)部積球。解決膠球清洗系統(tǒng)收球率低問題,應(yīng)從系統(tǒng)設(shè)備特性和運行行具有實用意義。